營銷中心在備件化整為零采購中,對生產(chǎn)單位的每一項備件采購計劃,仔細詢問,了解備件損壞的原因,根據(jù)不同備件運行環(huán)境、技術(shù)參數(shù)分析備件拆分成零件后的可采性、經(jīng)濟性和安全性。
僅鑄造熔煉爐氣缸拆分采購中,中心對氣缸進行拆分和技術(shù)確認后,在不影響使用效果的情況下,通過更換扇形氣缸與其他部件進行組合,3臺氣缸降低采購成本11.63萬元。
近日,河津市經(jīng)信局對公司2014年《35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目節(jié)能評估報告》進行評審,山西華澤鋁電公司節(jié)能評估報告順利通過評審。
與會專家聽取了能源動力廠和節(jié)能評估報告編制單位對35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目及節(jié)能評估報告的有關(guān)情況后,經(jīng)過認真討論、交流后指出,該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,節(jié)能技術(shù)較為先進,節(jié)能效果明顯,節(jié)能評估報告文本規(guī)范,內(nèi)容、深度基本達到編制要求,同意該項目節(jié)能評估報告。此次節(jié)能評估報告評審的順利通過,標(biāo)志著公司35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目節(jié)能獎勵資金申請工作又向前推進了一大步。
據(jù)悉,公司35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目共投資4612萬元,分別實施三個改造項目,即50臺電解槽實施新型陰極鋼棒結(jié)構(gòu)改造;新增鋼爪熔鑄設(shè)備,對鋼渣焊接工藝進行改進;新增鋁灰資源再利用設(shè)備,加工鋁灰保護環(huán),實現(xiàn)資源再利用。
近日,河津市經(jīng)信局對公司2014年《35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目節(jié)能評估報告》進行評審,山西華澤鋁電公司節(jié)能評估報告順利通過評審。
與會專家聽取了能源動力廠和節(jié)能評估報告編制單位對35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目及節(jié)能評估報告的有關(guān)情況后,經(jīng)過認真討論、交流后指出,該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,節(jié)能技術(shù)較為先進,節(jié)能效果明顯,節(jié)能評估報告文本規(guī)范,內(nèi)容、深度基本達到編制要求,同意該項目節(jié)能評估報告。此次節(jié)能評估報告評審的順利通過,標(biāo)志著公司35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目節(jié)能獎勵資金申請工作又向前推進了一大步。
據(jù)悉,公司35萬噸電解鋁綜合節(jié)能改造項目共投資4612萬元,分別實施三個改造項目,即50臺電解槽實施新型陰極鋼棒結(jié)構(gòu)改造;新增鋼爪熔鑄設(shè)備,對鋼渣焊接工藝進行改進;新增鋁灰資源再利用設(shè)備,加工鋁灰保護環(huán),實現(xiàn)資源再利用。
為實現(xiàn)本質(zhì)脫困目標(biāo),山西華澤鋁電公司鑄造廠采取多項措施降低費用支出。近日,鑄造廠把目光投向了鋁灰處理間的振動篩網(wǎng),通過延長振動篩網(wǎng)的使用壽命節(jié)約成本。
自去年9月份,鑄造廠鋁灰處理間運行以來,振動篩網(wǎng)使用7 天左右就出現(xiàn)故障,無法再使用,且每套篩網(wǎng)價格約為6千元,年消耗費用30余萬元。在公司實現(xiàn)本質(zhì)脫困的關(guān)鍵時期,鋁灰處理間多次討論,反復(fù)實驗,最終采取了三項措施延長振動篩網(wǎng)使用壽命。一是直接與篩網(wǎng)制作廠家聯(lián)系,根據(jù)篩網(wǎng)破損情況,有針對性地進行加固;二是改進安裝方式,改進下料口,使振動篩安裝更為牢固,避免由于篩網(wǎng)移位造成破損;三是合理設(shè)定給料速度,使給料和篩網(wǎng)振幅相匹配。通過以上三項措施,目前,該振動篩網(wǎng)使用壽命已超過15天,月可節(jié)省費用1.2萬元以上。
近期,為保證焙燒塊質(zhì)量,減少焙燒碳塊氧化塊的產(chǎn)生,山西華澤鋁電炭素廠焙燒二車間多次組織技術(shù)人員研究,大家集思廣益,制定出行之有效的措施,提高焙燒塊合格率。
導(dǎo)致碳塊氧化的原因是碳塊靠爐室墻皮,沒有填充料隔離。車間從源頭抓起,從裝爐著手,下發(fā)《多功能天車裝爐檢查表》,嚴格多功能天車裝爐檢查,檢查細化到每個爐室的每組碳塊;在嚴格檢查的基礎(chǔ)上,車間嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,確保責(zé)任到人,考核到人,落實到位,截止 7 月份,氧化塊大幅度減少,有效提高了產(chǎn)品外觀合格率。
近日,山西華澤鋁電公司兩基層團組織獲上級表彰:電解一廠五工區(qū)榮獲“全國青年安全生產(chǎn)示范崗”稱號,鑄造廠合金工區(qū)生產(chǎn)一班榮獲“中央企業(yè)青年文明號”稱號。
電解一廠五工區(qū)總?cè)藬?shù)70人,青年職工占75%。在公司團委指導(dǎo)下,電解一廠五工區(qū)充分發(fā)揮了廣大青年的生力軍和突擊隊作用,堅持不懈做好物的不安全狀態(tài)的排查整改和人的不安全行為的排查整改、堅持不懈做好管理漏洞的排查整改工作,重點抓好生產(chǎn)安全、人員安全和主體設(shè)備安全,實現(xiàn)了天車故障率每月僅有5小時,全年共檢查和消除隱患338處,為公司安全生產(chǎn)做出了貢獻。
鑄造廠合金工區(qū)生產(chǎn)一班總?cè)藬?shù)10人,青年職工占90%。該班組注重團隊建設(shè),將關(guān)心員工生活和促進公司扭虧增盈任務(wù)相結(jié)合,積極營造“熱心、團結(jié)、友愛”的良好氛圍,有效調(diào)動員工積極性,促進合金棒產(chǎn)量、質(zhì)量的不斷提升,班組全年產(chǎn)量達18000噸,占全廠產(chǎn)量的18.9%,同比增長7.9%,人均勞動生產(chǎn)率達1800噸/年。同時,該班組狠抓成本管理,嚴格控制鎂、鈦等中間元素使用量,班組合金棒成本最低達459元/噸,降幅達30%,與周邊民營企業(yè)持平。
為優(yōu)化組織機構(gòu)設(shè)置,理順管理流程,提高管理效率,對標(biāo)民營企業(yè),山西華澤鋁電公司實行大部室管理,8月1日,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議研究,公司對組織機構(gòu)進行了優(yōu)化調(diào)整,機關(guān)管理部室由現(xiàn)有的9個精簡為5個。
公司將原辦公室、人力資源部、法務(wù)招標(biāo)辦公室職能合并,成立人事行政部;將原裝備部、發(fā)展項目部職能合并,成立裝備項目部;將原黨群工作部、紀監(jiān)察審計部職能合并,成立黨群紀檢部;成立電廠項目組、電解項目組,分別負責(zé)公司新建發(fā)電廠項目和電解鋁項目的籌備建設(shè)工作。通過整合職能部門,將有望進一步規(guī)范公司管理流程,有利于公司資源合理配置、提高公司整體管理水平,促進公司又快又好持續(xù)發(fā)展。