輕合金公司堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”理念,以“挖內(nèi)潛、降成本、創(chuàng)效益”為主線,從小處著眼,從細(xì)處入手,加強(qiáng)日常設(shè)備巡點(diǎn)檢頻度和深度,全面打好節(jié)支增效攻堅(jiān)戰(zhàn)。
這個(gè)公司擠壓項(xiàng)目三部25MN擠壓生產(chǎn)線班長孫加俊告訴記者,11月份車間之所以能完成1200噸高產(chǎn),不僅得益于市場(chǎng)開拓、生產(chǎn)組織、環(huán)節(jié)優(yōu)化等方面的合理配置,也仰仗設(shè)備“給力”。以前設(shè)備漏油時(shí),他們需要三五個(gè)人,花費(fèi)三個(gè)多小時(shí),進(jìn)行清油工作,既累又臟,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
針對(duì)國產(chǎn)擠壓機(jī)液壓裝置密封不合理、零件易脫落,在擠壓生產(chǎn)過程中,油壓、油溫升高,造成設(shè)備液壓站噴油、漏油的實(shí)際問題,這個(gè)公司以深化開展“雙創(chuàng)”活動(dòng)為載體,依托張新峰勞模創(chuàng)新工作室技術(shù)優(yōu)勢(shì),以1臺(tái)擠壓機(jī)為試點(diǎn),進(jìn)行技術(shù)改造。他們深入現(xiàn)場(chǎng)查圖紙、查設(shè)備、查工藝,結(jié)合設(shè)備實(shí)際,創(chuàng)新研制配件,對(duì)液壓站閥塊進(jìn)行改造,徹底解決閥塊部位滲漏問題;制作專業(yè)濾網(wǎng),固定到輔機(jī)液壓站油箱,過濾鋸切生產(chǎn)時(shí)濺入的鋁屑,有效減少液壓故障和處理故障時(shí)的漏油損失;加強(qiáng)日常維護(hù),由設(shè)備使用人員和檢修人員負(fù)責(zé),分專業(yè)、分種類、分區(qū)域,每日對(duì)設(shè)備漏油點(diǎn)進(jìn)行雙重巡檢,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理消化,把隱患消滅在萌芽階段;結(jié)合實(shí)際,創(chuàng)新開展設(shè)備包機(jī)管理制度,每天由專人對(duì)設(shè)備的重點(diǎn)部位、隱患部位、隱藏部位進(jìn)行巡點(diǎn)檢;制定得力措施,以月為單位,以設(shè)備運(yùn)行情況為依據(jù),對(duì)包機(jī)人員進(jìn)行對(duì)等考核;充分利用班前班后會(huì)時(shí)間,加強(qiáng)一線職工、檢修人員液壓知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)應(yīng)急處理能力,確保生產(chǎn)接續(xù)。
據(jù)了解,較同期相比,8臺(tái)國產(chǎn)擠壓機(jī)設(shè)備減少液壓油消耗4萬升,節(jié)約費(fèi)用近60萬元。(米超 曹帥)