輕合金公司以“雙創(chuàng)”活動為載體,以解決實(shí)際問題為重點(diǎn),對臥式鏜床進(jìn)行升級改造,由固定尺寸生產(chǎn)變?yōu)殪`活尺寸生產(chǎn),有效提升工作效率,節(jié)省大量外委費(fèi)用,助力公司健康發(fā)展。
進(jìn)入四季度以來,這個公司無縫管類訂單量增多,對多種規(guī)格空心鑄錠需求加大。針對原有的臥式鏜床只能加工小規(guī)格尺寸鑄棒,無法滿足生產(chǎn)接續(xù),外委費(fèi)用高的實(shí)際,這個公司依托張新峰勞模創(chuàng)新工作室技術(shù)優(yōu)勢,成立攻關(guān)小組,深入現(xiàn)場,查圖紙、查工藝、查資料,研究設(shè)備改造方案。他們重新梳理設(shè)備電路,優(yōu)化PLC控制系統(tǒng),增加部分按鈕實(shí)際功能,解決插銷缸無法實(shí)現(xiàn)特定液壓動作問題。同時,在鏜床尾座前端,增加一個減速限位和停止限位,避免人為因素?fù)p壞設(shè)備。改造后的設(shè)備,由鏜孔功能變?yōu)殂@鏜一體功能,減少了物料流轉(zhuǎn)時間。
他們結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,對照兄弟單位經(jīng)驗(yàn),大膽對工裝進(jìn)行改造。通過改造導(dǎo)體結(jié)構(gòu),增加套筒長度,提高鏜孔精度;改造刀體結(jié)構(gòu),選用適用于鋁合金切削專用刀片,提升工作效率;改進(jìn)加工工藝,增加精鏜環(huán)節(jié),進(jìn)一步提高表面光潔度,有效減少后期擠壓力,提高了后期產(chǎn)品的成品率。
據(jù)了解,設(shè)備改造后,兩臺鏜床具備每月加工200根鑄錠生產(chǎn)能力,全年可為公司節(jié)省300多萬元。(米 超 崔毅之)