輕合金公司以深化開展“雙創(chuàng)”活動為導(dǎo)向,以解決生產(chǎn)中存在的實際問題為重點,對進(jìn)口擠壓機輔機設(shè)備進(jìn)行探索性改造,優(yōu)化程序編制,解決技術(shù)難題,有效提高生產(chǎn)效率,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。
這個公司擠壓項目一部55MN正向擠壓機可生產(chǎn)的產(chǎn)品種類多、訂單接續(xù)性強、輔機鋸切頻次大,對尺寸精度要求高。作為進(jìn)口設(shè)備,ATC輔機配置固定鋸和飛鋸兩套鋸切模式。在實際生產(chǎn)中,飛鋸模式程序復(fù)雜,不穩(wěn)定因素多,控制難度大。國內(nèi)飛鋸模式技術(shù)尚屬空白,應(yīng)用程序被編寫在中轉(zhuǎn)裝置pentax里面,隱蔽性較強,無法正常發(fā)揮設(shè)備的性能優(yōu)勢,產(chǎn)能受到一定制約。
針對輔機飛鋸程序復(fù)雜、職工隊伍年輕、技能水平有限等問題,這個公司依托張新峰勞模創(chuàng)新工作室技術(shù)優(yōu)勢,認(rèn)真總結(jié)國產(chǎn)小機型輔機設(shè)備飛鋸調(diào)試經(jīng)驗,查閱設(shè)備圖紙,研究設(shè)備構(gòu)造,制定改造方案。在破解無果的情況下,他們果斷拆除pentax硬件裝置,重新編制軟件程序,優(yōu)化數(shù)據(jù)連接,由PLC直接控制設(shè)備變頻器,完成了中轉(zhuǎn)模式向直連模式的轉(zhuǎn)換,進(jìn)一步完善信息傳感,消除生產(chǎn)中存在的不穩(wěn)定因素。
得益于此次技術(shù)改造,在原有3名機臺操作工的基礎(chǔ)上,可抽出一名職工支援矯直、包裝、發(fā)貨等工序,生產(chǎn)效率提高了近一倍,有效保障了生產(chǎn)接續(xù)。(米超)