科學(xué)創(chuàng)新出實(shí)效
——輕合金公司深化開(kāi)展“雙創(chuàng)”活動(dòng)紀(jì)實(shí)
創(chuàng)新是企業(yè)不斷進(jìn)步的源泉,創(chuàng)新是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力。面對(duì)嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì),輕合金公司堅(jiān)持“過(guò)緊日子”思想,大處著眼,細(xì)處入手,采取抓大不放小方式,歸納增量、提質(zhì)、技改、管理、研發(fā)創(chuàng)效五個(gè)類別,梳理匯總公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)和班組級(jí)三個(gè)層面“雙創(chuàng)”項(xiàng)目約230個(gè),確保“雙創(chuàng)”活動(dòng)科學(xué)有效開(kāi)展。
增量:爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化
2015年,鋁型材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,呈現(xiàn)市場(chǎng)大、產(chǎn)品多、價(jià)格低、利潤(rùn)薄特點(diǎn)。“輕合金公司作為行業(yè)‘新軍’,唯有充分發(fā)揮設(shè)備多而全的優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)量方面實(shí)現(xiàn)突破,才能取得更多利潤(rùn),實(shí)現(xiàn)扭虧止虧。”輕合金公司主要負(fù)責(zé)人王德來(lái)在年度工作會(huì)上介紹著。
針對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)常態(tài)化發(fā)展趨勢(shì)和實(shí)際需求,該公司成立營(yíng)銷報(bào)價(jià)、訂單執(zhí)行、合同管理、后勤保障、倉(cāng)儲(chǔ)管理5個(gè)專業(yè)組,通過(guò)規(guī)范訂單評(píng)審、理順?lè)?wù)體系,構(gòu)建主動(dòng)作為和快速反應(yīng)的營(yíng)銷管理流程,切實(shí)提高工作效率,確保實(shí)現(xiàn)訂單增量。
長(zhǎng)期以來(lái),這個(gè)公司在市場(chǎng)攻關(guān)方面做了大量工作,在軌道交通、集裝箱和無(wú)縫管材等領(lǐng)域取得重大突破,與知名企業(yè)建立起了戰(zhàn)略合作關(guān)系,加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理,不斷提升服務(wù)質(zhì)量。目前,僅集裝箱鋁型材加工項(xiàng)目,年增量達(dá)4000噸。元月份,型材、鑄棒入庫(kù)近5600噸,共銷售2400余噸,創(chuàng)出歷史最好水平。“1月份共進(jìn)行訂單評(píng)審374個(gè),通過(guò)率占98.4%,較上月同比上漲37%,創(chuàng)出近年來(lái)最好水平。”訂單評(píng)審員張寒邊整理數(shù)據(jù)邊介紹著。
提質(zhì):提升客戶滿意度
質(zhì)量水平的高低,是衡量企業(yè)發(fā)展的重要因素。輕合金公司以解決設(shè)備運(yùn)行和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的實(shí)際問(wèn)題為重點(diǎn),對(duì)設(shè)備進(jìn)行創(chuàng)新改造,著力提高成品率。
熔鑄項(xiàng)目部Almex中跨鑄造機(jī)在線LARS除氣系統(tǒng)連續(xù)使用5年,鑄造近5000爐次,已超過(guò)設(shè)計(jì)使用壽命,存在內(nèi)部石墨板嚴(yán)重?fù)p壞、耐火材料嚴(yán)重破損、縫隙進(jìn)鋁后加熱管凝固無(wú)法更換等實(shí)際問(wèn)題,整體加熱及保溫性能下降,嚴(yán)重影響成品率。針對(duì)進(jìn)口設(shè)備昂貴、國(guó)產(chǎn)設(shè)備制造周期長(zhǎng)、生產(chǎn)保接續(xù)等實(shí)際問(wèn)題,該公司充分發(fā)揮聶波勞模創(chuàng)新工作室技術(shù)優(yōu)勢(shì),由機(jī)電負(fù)責(zé)人牽頭,查圖紙、查工藝、查現(xiàn)場(chǎng),購(gòu)置配件、焊接外殼,進(jìn)行技術(shù)摸索、設(shè)備安裝摸索和調(diào)試摸索,助力研發(fā)成功。同時(shí),通過(guò)核定標(biāo)高、設(shè)計(jì)管路,對(duì)加熱系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,重點(diǎn)對(duì)48根加熱碳測(cè)棒、96根連接線逐一檢查緊固,確保加熱保溫效果和除氣性能可以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。歷經(jīng)近4天時(shí)間,完成舊設(shè)備拆除和新設(shè)備安裝工作,確保了接續(xù)生產(chǎn)。
熔鑄項(xiàng)目部分管機(jī)電負(fù)責(zé)人介紹說(shuō):“經(jīng)過(guò)我們大膽嘗試,用自制的除氣裝置進(jìn)行了更換,通過(guò)這段時(shí)間的驗(yàn)證,加熱和保溫的效果與原進(jìn)口設(shè)備是一樣的。”鑄造機(jī)自安裝調(diào)試日起,已連續(xù)安全運(yùn)行近60天,生產(chǎn)鑄棒近120爐次,基本達(dá)到原進(jìn)口設(shè)備效能,創(chuàng)效近千萬(wàn)元。
技改:在“電老虎”身上“拔毛”
該公司擠壓項(xiàng)目一部16米立式淬火爐承載著各擠壓項(xiàng)目部全部淬火任務(wù),每天都滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),用電量大。據(jù)統(tǒng)計(jì)僅2號(hào)立式淬火爐每月耗電量在26萬(wàn)度左右。
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,由機(jī)電副總工程師牽頭,圍繞降低用電成本為重點(diǎn),根據(jù)電源負(fù)荷進(jìn)行反復(fù)測(cè)算和論證,制定低壓電改造方案。“通過(guò)線路改造,對(duì)設(shè)備運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化,每月可節(jié)約電費(fèi)5萬(wàn)元。”主創(chuàng)人員馮學(xué)香邊指著計(jì)劃書(shū)邊介紹著。面對(duì)分布距離長(zhǎng)、經(jīng)過(guò)區(qū)域多和天氣寒冷等困難,組織附近基層單位近30余名維修專業(yè)職工積極參與,深入170余米長(zhǎng)電纜溝、登上約10米高電纜橋架進(jìn)行作業(yè)。歷經(jīng)近7個(gè)小時(shí),完成300多米電纜敷設(shè),將原本工期10天的工作提前近4天完成??傆?jì)投入電纜、人工等費(fèi)用約5萬(wàn)元,全年可節(jié)約電費(fèi)60余萬(wàn)元。(米超)