1 前言
在鋁型材擠壓車間生產(chǎn)過程中,因時(shí)效爐保溫溫度控制不良,造成型材返時(shí)效或者過時(shí)效報(bào)廢的情況時(shí)有發(fā)生。型材返時(shí)效處理不僅造成能源浪費(fèi),而且降低了時(shí)效爐的生產(chǎn)效率,而過時(shí)效報(bào)廢造成的損失更加巨大。經(jīng)統(tǒng)計(jì),擠壓車間某時(shí)效爐因時(shí)效問題造成型材返時(shí)效處理的情況占生產(chǎn)總數(shù)的3%,6063-T6型材返時(shí)效處理的情況尤為嚴(yán)重,占6063-T6型材生產(chǎn)總數(shù)的10%。部分型材在返時(shí)效處理后,硬度仍然達(dá)不到要求,從而造成廢品。為了節(jié)約生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,降低能源消耗,車間決定對(duì)該時(shí)效爐溫控系統(tǒng)進(jìn)行改造,以解決型材一次時(shí)效后硬度不達(dá)標(biāo)的情況。在此,簡要介紹該時(shí)效爐溫控系統(tǒng)的改進(jìn)及相關(guān)情況,供同行相關(guān)生產(chǎn)人員參考。
2 改造方案及實(shí)施情況
2.1 人工時(shí)效的意義
6系合金的人工時(shí)效是把淬火后的型材放入時(shí)效爐,在密封狀態(tài)下,加熱至固定溫度再通過一段時(shí)間的保溫,使新相(強(qiáng)化相)從過飽和固溶體中析出,目的在于提高型材的機(jī)械性能及尺寸的穩(wěn)定性。
2.2 時(shí)效不合格原因分析
該時(shí)效爐的溫度控制方式為:四組簡易式鎧裝熱電偶(如圖1所示)感應(yīng)爐內(nèi)溫度變化,再通過溫控表設(shè)置和PLC程序控制對(duì)爐內(nèi)溫度進(jìn)行有效控制。此種控溫系統(tǒng)在理想狀態(tài)下,溫度控制精度在±5℃,基本滿足日常鋁型材時(shí)效要求。但實(shí)際生產(chǎn)中,簡易式鎧裝熱電偶受時(shí)效爐爐體寬度限制,在時(shí)效進(jìn)出爐過程中,經(jīng)常出現(xiàn)料框撞彎甚至撞斷熱電偶保護(hù)鎧的情況(如圖2所示),導(dǎo)致時(shí)效爐內(nèi)的實(shí)際溫度跟系統(tǒng)監(jiān)測溫度存在偏差,工藝未能得到保證,鋁型材出現(xiàn)時(shí)效時(shí)間不夠或者過時(shí)效情況也隨之發(fā)生。
2.3 制定改造方案
針對(duì)現(xiàn)有溫控系統(tǒng)的現(xiàn)狀,我們決定從電熱偶容易損壞開始著手思考。如果更換一種可以平行于爐壁放置的熱電偶,這樣就可以有效地避免在進(jìn)出爐過程中,物料框的移動(dòng)對(duì)熱電偶造成撞擊的影響。結(jié)合熱電偶的溫度檢測精度等級(jí)和成本等因素,我們選取了工業(yè)用安裝式熱電偶(如圖3所示)。這種熱電偶控溫精度在±3℃,可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)爐內(nèi)實(shí)際溫度的監(jiān)控,以達(dá)到時(shí)效工藝條件要求。
2.4 實(shí)施情況
我們對(duì)該臺(tái)出現(xiàn)返時(shí)效問題較多的時(shí)效爐進(jìn)行系統(tǒng)改造試驗(yàn),此爐的內(nèi)體尺寸規(guī)格為長9.2m×寬2.8m×高2.5m,最多可以同時(shí)時(shí)效12框型材。更換了熱電偶和改變了熱電偶安裝方式后(如圖4所示),雖然解決了進(jìn)出爐過程中,料框?qū)ζ渑鲎灿绊戇@一問題,但隨之也暴露出一個(gè)新的問題。以時(shí)效6063-T6型材為例,車間制定的工藝制度是保溫溫度190℃±10℃、保溫時(shí)間160min~180 min,在時(shí)效過程中,爐內(nèi)溫度跟時(shí)間的變化如圖5所示。
由圖5可看出,在保溫階段的前20分鐘,爐內(nèi)溫度變化波動(dòng)很大。這是由于工業(yè)用安裝式熱電偶體積較小,吸熱和放熱都比較快,對(duì)溫度的變化反應(yīng)較敏感,不像簡易式鎧裝熱電偶對(duì)溫度變化在反應(yīng)上具有一定滯后性,這樣使得熱電偶檢測的溫度比較接近爐內(nèi)的空氣溫度。當(dāng)監(jiān)測的溫度達(dá)到溫控表設(shè)定的溫度時(shí),火槍隨即?;?,系統(tǒng)默認(rèn)時(shí)效進(jìn)入保溫過程。此時(shí)型材的溫度比空氣溫度要低10~15℃,還處于不斷吸收空氣熱量的狀態(tài),一旦火槍熄火,爐內(nèi)空氣溫度將很快從保溫溫度190℃降下來,火槍重新啟動(dòng)點(diǎn)火加溫。因此,保溫階段的前20分鐘里,火槍頻繁的執(zhí)行著開停指令,直到型材溫度跟空氣溫度接近一至。這種工作狀態(tài)對(duì)火槍使用壽命相當(dāng)不利,且系統(tǒng)監(jiān)控的型材保溫時(shí)間比工藝要求時(shí)間要短,保溫時(shí)間不足易造成型材硬度偏低。于是,為了使熱電偶監(jiān)測到的溫度盡量接近爐內(nèi)型材的實(shí)際溫度,經(jīng)多方面的研究,我們決定在更換熱電偶和改變熱電偶安裝方式的基礎(chǔ)上,通過PLC控制系統(tǒng),在火槍加溫至保溫溫度后,延遲火槍熄火時(shí)間,使型材溫度更接近工藝保溫溫度,以達(dá)到保護(hù)火槍及按工藝制度執(zhí)行時(shí)效的目的。通過多次試驗(yàn),我們得出保溫前20分鐘火槍延遲熄火90S,20分鐘后延遲熄火15S為12框爐的最佳溫度控制狀態(tài)。在此種設(shè)定條件下,再次對(duì)6063—T6型材進(jìn)行時(shí)效,爐內(nèi)溫度跟時(shí)間的變化如圖6所示。
從圖6可以看出,通過設(shè)置火槍延遲熄火后,爐內(nèi)型材在系統(tǒng)默認(rèn)保溫后的7min,就完全達(dá)到了工藝保溫溫度,且火槍點(diǎn)火次數(shù)明顯減少,且時(shí)效過程中,系統(tǒng)對(duì)時(shí)效爐爐內(nèi)溫度監(jiān)測精準(zhǔn),完全達(dá)到工藝要求。
2.5 效果分析
該時(shí)效爐溫度控制系統(tǒng)全部改造完成并投入應(yīng)用后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),返時(shí)效處理的型材只占生產(chǎn)總數(shù)的2‰,過時(shí)效報(bào)廢率幾乎為0。與改造前的情況相比明顯提高了時(shí)效爐的生產(chǎn)效率,同時(shí)降低了生產(chǎn)成本。由此證明此次技術(shù)改造是切實(shí)可行的。
3 結(jié)語
本文針對(duì)時(shí)效過程保溫溫度控制不良的現(xiàn)象,通過對(duì)時(shí)效爐溫控系統(tǒng)的合理改造,從而顯著解決型材一次時(shí)效后硬度不達(dá)標(biāo)的情況,降低了時(shí)效不合格品的同時(shí),還提高了生產(chǎn)效率,降低了能源消耗。綜上所述,在生產(chǎn)中,出現(xiàn)質(zhì)量問題其實(shí)并不可怕。解決問題的最佳途徑是認(rèn)真地分析問題,探討問題產(chǎn)生的原因,找出問題的根源,并毫不猶豫去落實(shí)!時(shí)效工序作為鋁型材加工流程中的重要環(huán)節(jié),我們?cè)谥贫ǔ鲎钸m宜的工藝參數(shù)及工藝條件的同時(shí),還需要保證時(shí)效設(shè)備能滿足工藝條件的要求,并嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,以杜絕硬度不夠型材的出現(xiàn)。