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單片機(jī)技術(shù)在鋁合金傾轉(zhuǎn)重力澆鑄機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用

   日期:2010-12-08     瀏覽:1298    評(píng)論:0    
核心提示:介紹采用單片機(jī)技術(shù),對(duì)現(xiàn)有的傾轉(zhuǎn)重力澆鑄機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,以實(shí)現(xiàn)對(duì)澆鑄過程的多工位勻速控制。

    目前大型復(fù)雜鋁合金鑄件傾轉(zhuǎn)壓力澆鑄機(jī)的控制系統(tǒng)采用繼電器和接觸器控制,技術(shù)落后、維修不便。澆鑄過程通過點(diǎn)動(dòng)進(jìn)行工作,無法保證鑄件的質(zhì)量。為改變這種情況,采用單片機(jī)技術(shù),使控制系統(tǒng)模塊化,同時(shí)通過單片機(jī)對(duì)液壓系統(tǒng)的控制,實(shí)現(xiàn)澆鑄過程的連續(xù)多工位勻速控制。

    一、單片機(jī)控制澆鑄系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)
    澆鑄機(jī)的單片機(jī)控制系統(tǒng)是采用電位器對(duì)傾轉(zhuǎn)缸的角度進(jìn)行檢測(cè)并反饋到單片機(jī)進(jìn)行計(jì)算,輸出信號(hào)送至電液比例閥,從而控制液壓系統(tǒng)中傾轉(zhuǎn)缸的回轉(zhuǎn),達(dá)到最終對(duì)澆鑄過程的連續(xù)多工位勻速控制。

    1.液壓系統(tǒng)
    為獲得優(yōu)質(zhì)鑄件,需要使?jié)茶T速度能夠按工藝條件及鑄型結(jié)構(gòu)等要求來加以控制。因此采用單片機(jī)控制技術(shù)用電液比例閥來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的調(diào)速閥,提高了澆鑄的平穩(wěn)性及澆鑄速度的控制精度。
    根據(jù)澆鑄機(jī)的動(dòng)作順序和各個(gè)功能單獨(dú)控制的要求,使用四個(gè)液壓缸,分別控制澆鑄的開/合模、抽型芯/合型芯、頂出/退回等動(dòng)作。四個(gè)支路都采用三位四通電磁換向閥來控制方向;傾轉(zhuǎn)缸的速度由電液比例閥來控制。液壓控制系統(tǒng)如圖1所示。

澆鑄液壓控制系統(tǒng)如圖

    2.單片機(jī)控制系統(tǒng)
    單片機(jī)系統(tǒng)是控制電路的核心,它的主要功能是對(duì)傾轉(zhuǎn)液壓缸回轉(zhuǎn)速度進(jìn)行計(jì)算,并根據(jù)電位器檢測(cè)到的液壓缸傾轉(zhuǎn)信號(hào),分段輸出電流信號(hào)控制電液比例閥,達(dá)到精確控制液壓缸傾轉(zhuǎn)角度的目的。同時(shí)單片機(jī)系統(tǒng)還需要管理輸入/輸出設(shè)備,協(xié)調(diào)整個(gè)系統(tǒng)的工作,使?jié)茶T機(jī)操作方便、顯示直觀。還可根據(jù)需要方便的擴(kuò)展系統(tǒng)功能,使單片機(jī)可以接收外部按鈕開關(guān)、位置開關(guān)以及傳感器的信號(hào)并加以處理后送出控制執(zhí)行元件,實(shí)現(xiàn)澆鑄過程手動(dòng)和自動(dòng)控制的有機(jī)結(jié)合。
    基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低,考慮到系統(tǒng)的擴(kuò)展性,單片機(jī)采用Intel公司的8051芯片。系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)主要包括單片機(jī)、檢測(cè)電路、鍵盤、顯示電路、輸出電路、液壓系統(tǒng)、報(bào)警電路、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等,系統(tǒng)框圖如圖2所示。

單片機(jī)技術(shù)在鋁合金傾轉(zhuǎn)重力澆鑄機(jī)控制系統(tǒng)最小框圖 

    3.鍵盤//LED顯示接口電路
    為了節(jié)省硬件資源,采用非編碼鍵盤,實(shí)際工作中,可采用查詢方式對(duì)鍵盤進(jìn)行控制。單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中使用的顯示器主要有LED發(fā)光二極管和LCD,近年來也有配置CRT顯示器的??紤]到對(duì)顯示的要求不高,且前者在市場(chǎng)價(jià)格上遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于后者,采用LED數(shù)碼管作為本系統(tǒng)的顯示器。由于顯示位數(shù)只有四位,工作現(xiàn)場(chǎng)需要數(shù)碼管亮度比較高,所以采用靜態(tài)顯示。單片機(jī)不需要使用串行通信,從節(jié)省單片機(jī)接口資源和提高擴(kuò)展能力考慮,采用串行口控制的鍵盤/LED顯示接口電路。

    4.輸出控制電路
    通過電液比例調(diào)速閥調(diào)節(jié)澆鑄機(jī)的液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)澆鑄洲頃轉(zhuǎn)速度的控制。電液比例調(diào)速閥的控制信號(hào)一般為0~75mA,以輸入電流線性控制壓力和流量。單片機(jī)輸出的電平信號(hào)無法滿足要求,故采用DAC0832轉(zhuǎn)換芯片,將單片機(jī)輸出的數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)輸出去控制電液比例調(diào)速閥,如圖3所示。

澆鑄機(jī)控制系統(tǒng)圖

    5.檢測(cè)電路
    精密電位器是一種新型的電阻型傳感器,有多圈和單圈等不同形式,其工作原理簡(jiǎn)單,與普通可變電位器相同,但是它的精度和線性度很高,將它安裝在澆鑄機(jī)的傾轉(zhuǎn)軸上用來檢測(cè)傾轉(zhuǎn)角度效果好。
    LM331是美國(guó)NS公司生產(chǎn)的性價(jià)比較高的集成芯片,可用作精密頻率電壓轉(zhuǎn)換器用。LM331采用了新的溫度補(bǔ)償能隙基準(zhǔn)電路,在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)和低到4.0V電源電壓下都有極高的精度。同時(shí)它動(dòng)態(tài)范圍寬,可達(dá)100dB;線性度好,最大非線性失真小于0.01%,工作頻率低到0.1Hz時(shí)尚有較好的線性;變換精度高,數(shù)字分辨率可達(dá)12位;外接電路簡(jiǎn)單,如圖4所示,只需接入幾個(gè)外部元件就可方便構(gòu)成U/f(電壓/頻率)或f/U等變換電路,并且容易保證轉(zhuǎn)換精度。
    將精密電位器阻值改變引起的電壓信號(hào)的改變經(jīng)U/f變換后送給單片機(jī),作為系統(tǒng)的反饋信號(hào)使單片機(jī)及時(shí)地改變輸出的控制信號(hào)實(shí)現(xiàn)分段勻速控制。

    二、軟件部分
    該系統(tǒng)中的軟件部分主要包括鍵盤掃描和顯示的子程序、輸入信號(hào)識(shí)別子程序、輸出速度控制子程序和反饋信號(hào)處理子程序。首先由鍵盤輸入澆鑄機(jī)分段傾轉(zhuǎn)的各段角度和所用時(shí)間,單片機(jī)根據(jù)輸入的信號(hào)結(jié)合澆鑄機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)計(jì)算各段的輸出速度,電位器檢測(cè)到的角度信號(hào)經(jīng)單片機(jī)處理后觸發(fā)速度控制子程序,將計(jì)算好的速度分段輸出控制電液比例閥。經(jīng)試驗(yàn),利用單片機(jī)的快速響應(yīng)即可以將所用時(shí)間控制在誤差允許范圍以內(nèi),實(shí)現(xiàn)澆鑄過程的分段勻速控制。

    三、結(jié)束語
    本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單靈活,操作方式簡(jiǎn)單易學(xué)且自動(dòng)化程度較高,其特點(diǎn)是能夠使?jié)茶T機(jī)的傾轉(zhuǎn)缸在從澆鑄開始的水平位置到澆鑄結(jié)束的豎直位置的90°范圍內(nèi)自定義澆鑄的速度和時(shí)間,提高了綜合質(zhì)量和生產(chǎn)效率。系統(tǒng)按照此預(yù)定值調(diào)節(jié)速度,改變以往的常規(guī)操作,從而可適應(yīng)不同的工藝要求,具有通用性和實(shí)用性。
 

    關(guān)鍵詞:澆鑄機(jī);單片機(jī);電液比例調(diào)速閥;電位器
 
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