1 前言
在鋁型材擠壓過程中,鋁棒剪切和擠壓用電機(jī)為必需的設(shè)備,而且耗電量大,其用電量占整個(gè)擠壓工序用電量的70%~80%。鋁棒剪切機(jī)及擠壓機(jī)都是采用液壓原理,靠配套的電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)液壓泵進(jìn)行工作,且其功率能耗隨著擠壓機(jī)噸位的增大而增大。當(dāng)鋁棒剪切機(jī)剪切鋁棒和擠壓機(jī)對鋁棒進(jìn)行擠壓時(shí),都是通過液壓泵把液壓油輸送到油缸并產(chǎn)生壓力,推動(dòng)柱塞向前運(yùn)動(dòng),完成鋁棒的剪切和擠壓工作。當(dāng)完成上述工作后,液壓油再通過液壓泵抽出油缸,使油缸產(chǎn)生負(fù)壓,讓柱塞回到工作前的位置。在連續(xù)作業(yè)的全過程中,除上述兩個(gè)動(dòng)作之外,液壓泵的電機(jī)均處于連續(xù)空轉(zhuǎn)用能狀態(tài)。根據(jù)這一現(xiàn)狀可知,鋁型材擠壓過程中的電機(jī)具有巨大的節(jié)能潛力可挖。隨著大規(guī)模集成電路和計(jì)算機(jī)技術(shù)的突飛猛進(jìn),交流電機(jī)的變頻調(diào)速技術(shù)已日趨完善,近年,這一新的技術(shù)開始應(yīng)用于擠壓電機(jī)上面,取得了較好的節(jié)能效果。本文主要介紹這一新技術(shù)在擠壓電機(jī)上的應(yīng)用,以供同行參考。
2 變頻調(diào)速器的節(jié)能原理
由液壓泵調(diào)速運(yùn)行的節(jié)電理論可知,對于同一臺(tái)液壓泵,當(dāng)以不同轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),液壓油的流量Q,揚(yáng)程H,軸功率P與轉(zhuǎn)速n有如下關(guān)系:
Q1/Q2n1/n2 (1)
H1/H2(n1/n2)2 (2)
P1/P2(n1/n2)3 (3)
流量與轉(zhuǎn)速成正比,揚(yáng)程與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比[2]。由此可見,當(dāng)降低轉(zhuǎn)速時(shí),功率的減少量比流量的減少量大得多。降低液壓泵的轉(zhuǎn)速,就有可能使單位供油量的電耗減少。由電工學(xué)可知,電機(jī)的轉(zhuǎn)速與輸入頻率關(guān)系如下:
n=60f(1-s)/p (4)
式中:f為電源頻率;s為滑差率;p為極對數(shù);n為電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
變頻器通過改變電機(jī)頻率達(dá)到無級調(diào)速的目的。對于液壓泵來說,變頻調(diào)速供油,就是通過壓力變送器檢測管網(wǎng)液壓,并將液壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為電流信號(hào),反饋給變頻器內(nèi)單片機(jī),單片機(jī)根據(jù)電流信號(hào)調(diào)整液壓泵電機(jī)輸入頻率,從而使液壓泵轉(zhuǎn)速根據(jù)擠壓機(jī)所需功率而改變。如在擠壓機(jī)停止擠壓時(shí),液壓泵將減小或停止做功。變頻調(diào)速器正是通過調(diào)速使得電機(jī)轉(zhuǎn)速變慢,輸出功率減少,從而達(dá)到電機(jī)耗電量降低的目的。
配合采用SPWM控制方法(脈沖寬度調(diào)制技術(shù)),電機(jī)的旋轉(zhuǎn)磁場可以轉(zhuǎn)化為理想的圓形磁場,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)小,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),特別是克服了電壓型逆變器控制過程電機(jī)低速運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)距脈動(dòng)大的缺點(diǎn),可以與不同功率、不同用途的電機(jī)相配合,使用范圍較廣。
3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
本次應(yīng)用選擇在800噸鋁型材擠壓電機(jī)系統(tǒng)中,在兩臺(tái)56kW的電機(jī)上加裝一臺(tái)(SY-E8-系列)對應(yīng)的變頻器進(jìn)行試驗(yàn),經(jīng)測試,結(jié)果如下表1所示:
表1 800噸擠壓機(jī)變頻器節(jié)能安裝前后分析表
狀 況 |
測試時(shí)間 |
耗電量 (KW·h) |
產(chǎn) 量 (t) |
單位產(chǎn)品耗電量 (KW·h/ t) |
安裝前 |
6個(gè)月 |
387514 |
2681.2 |
144.5 |
安裝后 |
6個(gè)月 |
265520 |
2586.7 |
102.6 |
如表1可以得知,安裝變頻器前噸鋁材平均耗電144.5 kW·h,安裝變頻器后噸鋁材平均耗電102.6 kW·h,節(jié)電效率計(jì)算如下:
節(jié)電效率=×100%
=×100%=29.0%;
鋁棒剪切機(jī)系統(tǒng)中,在一臺(tái)22kW的電機(jī)上加裝一臺(tái)(SY-E8-3T22G)變頻器進(jìn)行試驗(yàn)測試的數(shù)據(jù),結(jié)果如下表2所示:
表2 800噸鋁棒自動(dòng)剪切機(jī)變頻器節(jié)能安裝前后分析表
狀 況 |
測試時(shí)間 |
耗電量 (KW·h) |
產(chǎn) 量 (t) |
單位產(chǎn)品耗電量 (KW·h/ t) |
安裝前 |
6個(gè)月 |
25712.5 |
2681.2 |
9.59 |
安裝后 |
6個(gè)月 |
9483.3 |
2586.7 |
3.67 |
如表2可以得知,安裝變頻器前噸鋁材平均耗電9.59 kW·h,安裝變頻器后噸鋁材平均耗電3.67 kW·h,節(jié)電效率計(jì)算如下:
節(jié)電率=×100%=61.7%。
通過本次試驗(yàn)的測試數(shù)據(jù)計(jì)算可知,擠壓機(jī)液壓泵電機(jī)上加裝該類變頻調(diào)速器后,節(jié)電效率達(dá)29.0%,鋁棒剪切機(jī)液壓泵電機(jī)上加裝該類變頻調(diào)速器后,運(yùn)行效果為節(jié)電61.7%。且在生產(chǎn)實(shí)際過程中,通過安裝運(yùn)用該類變頻調(diào)速器,不會(huì)影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,取得了較好的節(jié)能減排效果。
4 結(jié) 論
本文扼要介紹了擠壓生產(chǎn)工序中鋁棒剪切機(jī)及擠壓機(jī)的電機(jī)變頻改造。通過改造前后電機(jī)耗電量測試和比較可知,擠壓工序的電機(jī)改造具有較大的節(jié)能潛力可挖。綜上所述,變頻調(diào)速器在鋁型材擠壓生產(chǎn)過程中的節(jié)能應(yīng)用是切實(shí)可行的。同時(shí)根據(jù)市場變頻調(diào)速器價(jià)格及節(jié)約效率可知,鋁型材擠壓電機(jī)系統(tǒng)采用變頻器能夠取得良好的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,可以作為擠壓環(huán)節(jié)節(jié)能改造的重點(diǎn)發(fā)展方向進(jìn)行推廣應(yīng)用。