輕合金公司以開展“大戰(zhàn)紅五月”活動為契機,以設備故障停機率不高于5%為目標,從系統(tǒng)和生產(chǎn)上深入查找影響設備運行因素,及時整改消缺,確保生產(chǎn)接續(xù)。
針對國產(chǎn)擠壓設備前期設計不合理,無法解決訂單上量后的軌道承重、夾料、鋸切等操作,在訂單交付壓力下,亟需進行設備改造升級的現(xiàn)實問題,這個公司依托張新峰勞模創(chuàng)新工作室技術優(yōu)勢,創(chuàng)新維修理念,改進工作方法,采取邊干、邊查、邊改相結合的方式,在干中查問題、在查中想辦法、在改中求創(chuàng)新。該勞模創(chuàng)新工作室結合實際,利用維修間隙時間,抽調電控、機修、技術等18名骨干人員,全面接管100MN擠壓生產(chǎn)線。
參與技術創(chuàng)新的技術骨干劉凱對記者介紹道:“因為有前期設備調試期間積累的經(jīng)驗,加上公司里大部分都是國產(chǎn)機型,在維修過程中,對操作系統(tǒng)進一步了解。對于現(xiàn)場工藝,也是比著工藝卡片邊干邊學?!彼麄儑栏癜凑丈a(chǎn)流程和工藝要求,把亟需交付的18噸訂單生產(chǎn)入庫,有效保證了訂單交付,贏得了公司的認可和客戶的好評。該勞模創(chuàng)新工作室及時召開碰頭會,認真總結操作經(jīng)驗,由實際操作人員闡述問題、技術大拿分析問題、齊商共議研究方案。他們共梳理18項問題,明確5名整改負責人,計劃在5月底全部整改完畢。勞模創(chuàng)新工作室?guī)ь^人張新峰告訴記者,通過優(yōu)化操作步驟,改進設備結構,能進一步釋放這條擠壓生產(chǎn)線的產(chǎn)能,促進創(chuàng)高產(chǎn)、得實效。(米超)