在集團(tuán)公司“存量提質(zhì)增效、增量轉(zhuǎn)型升級”戰(zhàn)略理念的倡導(dǎo)下,長沙生產(chǎn)基地全體員工緊盯實(shí)際生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié),以問題為導(dǎo)向,反復(fù)試驗(yàn),精益求精,力爭通過技改與創(chuàng)新不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)企業(yè)效益。
2015年以來,由于Φ86鋁棒只能從汨羅或岳陽基地生產(chǎn),購入價(jià)格較高,且需要支付兩地之間大量運(yùn)費(fèi)開支,基地供需雙方無形增加了生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi)用。為妥善解決這一問題,長沙基地成立了以基地總督為負(fù)責(zé)人,技術(shù)、品質(zhì)及生產(chǎn)等各塊專業(yè)人員全面參與的攻關(guān)小組,進(jìn)行設(shè)備工藝技術(shù)的攻關(guān)。
首先,攻關(guān)小組著力調(diào)整設(shè)備,使之能使用Φ90棒生產(chǎn)。2016年長沙基地春節(jié)假期期間,以湖南省勞動(dòng)模范歐陽金旺為班長的擠壓維修班全體人員堅(jiān)守崗位,按照增加擠壓機(jī)系統(tǒng)強(qiáng)度,增加擠壓機(jī)立柱強(qiáng)度和液壓系統(tǒng)的抗高壓穩(wěn)定性的要求,對現(xiàn)有550UST擠壓機(jī)進(jìn)行了全方位的技術(shù)改造,使設(shè)備擠出壓力在原來基礎(chǔ)上增加了4.65%,從而完全滿足了Φ90棒的生產(chǎn)要求。
第二,擠壓設(shè)備技術(shù)改造后,由于擠壓筒外襯的外徑未變,而內(nèi)徑縮小,進(jìn)而承受徑向壓力的強(qiáng)度降低,為此基地專業(yè)技術(shù)人員通過對多個(gè)方案的反復(fù)探索、實(shí)驗(yàn)與測試,調(diào)整了外襯材料,由電軋模具鋼改為全鍛模具鋼,從而成功增加了外襯的抗拉強(qiáng)度。
第三,由采購部門采購師親自掛帥,帶領(lǐng)相關(guān)人員走訪、考察全國較大的鋁錠供應(yīng)廠家,通過對質(zhì)量、成本等多方面的逐一比較與分析,最終保障了采購符合公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定采購資源。
第四,今年一季度以來,長沙基地?cái)D壓車間換上Φ90棒擠壓機(jī)內(nèi)襯后,積極進(jìn)行試擠生產(chǎn)組織安排,從最短棒到最長棒逐一反復(fù)試擠測試,均完全達(dá)到批量生產(chǎn)要求,而且徹底排除了擠壓機(jī)高壓215kg強(qiáng)度風(fēng)險(xiǎn)和外襯強(qiáng)度風(fēng)險(xiǎn),攻克了各項(xiàng)生產(chǎn)障礙,實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。
長沙基地今年實(shí)施擠壓設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新改造以來,針對實(shí)際情況從設(shè)備管理、節(jié)能降耗、效率提升、安全管理、成本控制,系統(tǒng)謀劃,多措并舉,逐一落實(shí)。目前生產(chǎn)產(chǎn)量相比去年提升了5.5%,同時(shí)節(jié)約了各基地之間的運(yùn)輸成本。
提的是質(zhì)量,增的是效率,練的是內(nèi)功,目的則是謀求企業(yè)“逆勢而上”的發(fā)展。這是基地堅(jiān)守“工匠精神”與“創(chuàng)客思維”,不浮不殆,精益求精、卓有成效的一個(gè)案例,也是“存量提質(zhì)增效、增量轉(zhuǎn)型升級”的一個(gè)縮影。