寧夏能源鋁業(yè)通潤(rùn)鋁材公司積極查找影響產(chǎn)品質(zhì)量的不利因素,結(jié)合現(xiàn)有資源,科學(xué)攻關(guān),認(rèn)真尋找合理的解決辦法,促進(jìn)鑄軋帶材成品率不斷提高。
由于成品率低造成的廢品量增加,增大了回爐量,使原料燒損以及能耗增加,導(dǎo)致生產(chǎn)成本和固定成本居高不下,嚴(yán)重阻礙交貨日期,并影響到經(jīng)濟(jì)效益和公司信譽(yù)。針對(duì)這些問題,通潤(rùn)鋁材公司組織由技術(shù)骨干和外聘人員組成的QC小組,認(rèn)真研究提升鑄軋帶材成品率的方案以及解決辦法。按照工藝要求進(jìn)行設(shè)備調(diào)整工作,改進(jìn)除氣過濾加熱系統(tǒng)和設(shè)備,提升設(shè)備工作效率;制作軋機(jī)防塵頂棚,改進(jìn)版面吹掃裝置,減少異物壓入現(xiàn)象;修訂作業(yè)指導(dǎo)書,細(xì)化崗位責(zé)任和工作流程。設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督員,強(qiáng)化工藝紀(jì)律執(zhí)行,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和現(xiàn)場(chǎng)操作。經(jīng)過持續(xù)一年的不懈努力,鑄軋帶材指標(biāo)均得到不同程度提升,成品率低下的問題得到有效改善。
青銅峽鋁業(yè)分公司開展多品種產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)
青銅峽鋁業(yè)分公司以“管理增效年”活動(dòng)為契機(jī),開展多品種產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量提升。
針對(duì)多品種產(chǎn)品中電工圓鋁桿出現(xiàn)的強(qiáng)度差、線桿均勻性不穩(wěn)定、成品率低等質(zhì)量問題,青銅峽鋁業(yè)分公司成立QC攻關(guān)小組,對(duì)電工圓鋁桿生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行細(xì)致梳理,整理影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要環(huán)節(jié),分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因,對(duì)生產(chǎn)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。按照工藝需求,加裝二次冷卻裝置,放置過濾板,定期清理乳液箱更換乳液,合理控制軋機(jī)和鑄機(jī)的運(yùn)行速度,改善鑄軋作業(yè)環(huán)境,對(duì)新工藝、新配方進(jìn)行大膽試驗(yàn),對(duì)生產(chǎn)過程中使用乳液的溫度、流量,線桿的冷卻方法進(jìn)行分析、調(diào)整。采用新的精煉工藝,保證鋁液純潔度,消除夾渣、夾氣等缺陷,確保鑄軋坯料質(zhì)量的穩(wěn)定性。
加強(qiáng)員工培訓(xùn),嚴(yán)肅工藝紀(jì)律,通過開展形式多樣的勞動(dòng)競(jìng)賽,提高員工操作技能,確保工藝參數(shù)穩(wěn)定,提高產(chǎn)品的一次性合格率,有效降低了生產(chǎn)成本。
經(jīng)過這段時(shí)間的攻關(guān),鋁盤圓抗拉強(qiáng)度115MPa以上的大幅提高,延伸率也符合A6-3、A8規(guī)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),兩項(xiàng)指標(biāo)由過去的66%提高到現(xiàn)在的95%以上,攻關(guān)的主攻方向使鋁盤圓的物理性能更加穩(wěn)定,減少了不均勻的現(xiàn)象,攻關(guān)后使鋁盤圓更加適應(yīng)市場(chǎng)適應(yīng)客戶的要求 。
由于成品率低造成的廢品量增加,增大了回爐量,使原料燒損以及能耗增加,導(dǎo)致生產(chǎn)成本和固定成本居高不下,嚴(yán)重阻礙交貨日期,并影響到經(jīng)濟(jì)效益和公司信譽(yù)。針對(duì)這些問題,通潤(rùn)鋁材公司組織由技術(shù)骨干和外聘人員組成的QC小組,認(rèn)真研究提升鑄軋帶材成品率的方案以及解決辦法。按照工藝要求進(jìn)行設(shè)備調(diào)整工作,改進(jìn)除氣過濾加熱系統(tǒng)和設(shè)備,提升設(shè)備工作效率;制作軋機(jī)防塵頂棚,改進(jìn)版面吹掃裝置,減少異物壓入現(xiàn)象;修訂作業(yè)指導(dǎo)書,細(xì)化崗位責(zé)任和工作流程。設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督員,強(qiáng)化工藝紀(jì)律執(zhí)行,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和現(xiàn)場(chǎng)操作。經(jīng)過持續(xù)一年的不懈努力,鑄軋帶材指標(biāo)均得到不同程度提升,成品率低下的問題得到有效改善。
青銅峽鋁業(yè)分公司開展多品種產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)
青銅峽鋁業(yè)分公司以“管理增效年”活動(dòng)為契機(jī),開展多品種產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量提升。
針對(duì)多品種產(chǎn)品中電工圓鋁桿出現(xiàn)的強(qiáng)度差、線桿均勻性不穩(wěn)定、成品率低等質(zhì)量問題,青銅峽鋁業(yè)分公司成立QC攻關(guān)小組,對(duì)電工圓鋁桿生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行細(xì)致梳理,整理影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要環(huán)節(jié),分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因,對(duì)生產(chǎn)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。按照工藝需求,加裝二次冷卻裝置,放置過濾板,定期清理乳液箱更換乳液,合理控制軋機(jī)和鑄機(jī)的運(yùn)行速度,改善鑄軋作業(yè)環(huán)境,對(duì)新工藝、新配方進(jìn)行大膽試驗(yàn),對(duì)生產(chǎn)過程中使用乳液的溫度、流量,線桿的冷卻方法進(jìn)行分析、調(diào)整。采用新的精煉工藝,保證鋁液純潔度,消除夾渣、夾氣等缺陷,確保鑄軋坯料質(zhì)量的穩(wěn)定性。
加強(qiáng)員工培訓(xùn),嚴(yán)肅工藝紀(jì)律,通過開展形式多樣的勞動(dòng)競(jìng)賽,提高員工操作技能,確保工藝參數(shù)穩(wěn)定,提高產(chǎn)品的一次性合格率,有效降低了生產(chǎn)成本。
經(jīng)過這段時(shí)間的攻關(guān),鋁盤圓抗拉強(qiáng)度115MPa以上的大幅提高,延伸率也符合A6-3、A8規(guī)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),兩項(xiàng)指標(biāo)由過去的66%提高到現(xiàn)在的95%以上,攻關(guān)的主攻方向使鋁盤圓的物理性能更加穩(wěn)定,減少了不均勻的現(xiàn)象,攻關(guān)后使鋁盤圓更加適應(yīng)市場(chǎng)適應(yīng)客戶的要求 。